冶金是工业行业的重要组成部分,而球团矿的生产是冶金行业中的重要技术工艺,技术工艺的高低直接影响行业生产水平。今天球盟会官网登录就以60万t球团生产线为例,说明提高生产效率的有效方法。
某公司2011年11月建成投产一条年产60万t球团生产线,采用链篦机一回转窑工艺。自投产以来,工艺装备存在诸多缺陷。
1、 造球系统成球率低,湿返量约在50%;
2、 配料设备工作不稳定,料量时大时小,给料时断时续,叶轮频繁卡死,配料的不稳定给造球带来了严重的影响;
3、 链篦机小轴弯曲变形严重,篦板不能自如翻转,造成生球在篦床上的干燥预热不均匀,球团矿合格率低,并且漏料严重,球团矿含粉率高,在6%以上;
4、 回转窑窑尾溜槽为风冷结构,开裂后漏风严重;
5、 成品输送系统在输送成品过程中,其转运站或落料点处会扬起大量的粉尘,造成现场环境恶劣,物料流失,设备故障率高。
这些问题严重影响球团生产线的正常生产,日产量维持在1800t。经过一系列的技术改造后,生产指标大大提高。
1、造球系统的改造
对料仓进行了改造,拆除原有料仓底部的锥型段及棒条阀,安装1.6m圆盘给料机,采用变频调速,和原拖式皮带秤之间进行连锁控制,实现自动控制下料量。改造完成后造球料仓没有出现断料和下料不稳定的现象,实现了造球盘的稳定给料。图1为技术改造后的设备布置图。
同时提高旋转刮刀的转速,由原来的7.8r/rain提高到12r/min,对盘底与每个刮刀进行调整,确保其保持垂直.。改造完成后,造球系统造球效果明显好转,成球率大大提高,湿返量降低到30%以下,比改造前降低20%。单个造球盘的产能由原来的600t/d提高到800t/d。
2、配料设备改进
对叶轮给料机的叶轮进行了改造,通过增大叶轮轴径,并加厚所有叶片,达到缩小叶片与叶片问空间的目的。改造后,叶轮给料机的工作频率由原来的3Hz升到了25Hz左右,频率的提升基本杜绝了叶轮卡死的现象,膨润土下料连续、稳定;原先遇到膨润土下料不稳的难题得到了有效的解决。
3、链篦机的改造
对头轮磨损情况利用每月检修进行检测,当传动轮磨损达到5mm时,把中间两组传动轮进行反面使用。再磨损后进行更换,避免因主动头轮中间两组传动轮磨损严重造成小轴弯曲变形。
用耐热钢钢板制作溜槽,内部腔体用循环水进行冷却,确保溜槽体处于低温状态,避免了溜槽体的变形开裂。
4、回转窑结构改造
回转窑窑头护铁及筒节在生产过程中,因耐火材料频繁脱落,造成筒节烧损变形;回转窑入环冷机下料口,耐材频繁磨损损坏,造成每次检修都需更换。
回转窑,点击了解更多:https://dfhysk.com/productlist/29.html
把窑头长1.2m的筒节更换为耐热钢筒节,同时经过现场观测确定,将筒节延长了0.15m。经过改造简体氧化情况明显减少,筒体基本不再变形,耐材使用周期得以延长。回转窑到环冷机的物料落料点前移,球团落在环冷机台车中间位置,避免了冲刷下料口周边耐材,同时消除了环冷机因布料不平造成的冷却效果差,取得了较好的效果。
5、除尘系统升级
系统新增加一套布袋除尘装置,收集转运站落料点和热振筛处共5个点产生的粉尘。布袋除尘的安装投入使用,不但改善生产作业环境,降低设备故障率,还减少物料的流失,带来了良好的经济效益。
在采取了上述多项措施后,成品球的产量大幅提升,其技术指标稳步提高,各种消耗明显降低。2013年球团矿产质量大幅提高,日产量提高了40%,达到2400t;球团矿含粉率由6%降低到2%以下,吨球团电耗由45℃/t降低到32℃/t,见表1。
通过对以上60万t球团生产线的优化设计,生产效率大大提高,我公司在球团生产工艺设计及球团设备生产方面经验丰富,欢迎前来我公司了解详细信息。
上一篇: 选煤厂胶带输送机的选型与计算
下一篇: 国内外电石渣综合利用技术汇总介绍
想了解设备资料?报价?售后?请留言,速回电
厂家直销,留言立享本月优惠价免费提供环保政策、办厂手续、投资预算等资料
3分钟前 高先生:时产200吨制砂机报个价,处理鹅卵石
8分钟前 李先生:移动式破碎机怎么解决粉尘问题?
13分钟前 徐女士:需要制砂机,南宁能看制砂现场吗?
16分钟前 程先生:破碎生产线出个方案及报价,有什么售后服务?
22分钟前 郑女士:想了解时产500吨锤破,加工石灰石
31分钟前 吴先生:成套石头破碎设备有吗?给个详细产品资料
36分钟前 罗先生:每小时100吨左右的鄂破和反击破,推荐下型号
42分钟前 梁先生:膨润土磨到200目,用什么磨粉设备?
提交留言球盟会官网登录会第一时间回复您!
某选铁厂选用的浮选机采用的传统的人工手动加药装置,不仅生产效率低、浮选成本较高,而且药剂消耗量大,工人的劳动强度也超荷,严重制约着该铁选厂的经济效益。因此,该铁选厂委托球盟会机器厂对其浮选加药控制系统进行了自动化改造。
2016-05-11某选厂原加工对象为富镍硫化矿,近段时间,把贫镍硫化矿也列入了生产规划,设计浮选系统与富矿相同。该选厂拥有Ⅰ矿区和Ⅲ矿区两个贫矿区,生产期间,均存在问题,致使生产指标较差。通过问题分析及小型试验研究,该厂对不同矿区浮选系统分别进行优化改造,改造效果较理想。
2016-03-11在某铜炉渣选矿工艺中,存在的问题多多,工艺进程滞后,设备选型不当,故障频繁,维修量大,占用时间长等,如不及时解决,将会严重影响产品的生产及经济收益。选厂认识到了问题的严重性,对原生产问题进行了全方位的分析,并逐一进行改造,效果显著。
2016-02-24某水泥厂矿渣烘干设备采用回转式烘干机,该机产量较低,尤其是随着后期矿渣掺加量的增加,该机更是显得力不从心,原设计的产量完全不能满足水泥磨生产。为提高烘干机产量,该水泥厂对影响产量的原因进行了深入分析,并采取了一系列改造措施,效果显著。
2016-01-16衬板是否设计合理,对球磨机的粉磨效率、使用寿命有很大的影响。现在大多数厂家生产的球磨机衬板使用寿命较短,磨耗较高。因此球盟会官网登录机器决定从衬板结构参数上进行优化改进。
2015-03-14目前矿渣广泛的应用就是与熟料混合粉磨生产水泥,但是因为矿渣与水泥熟料的物理性质差异,所以矿渣粉磨很难达到要求的细度,可见矿渣粉磨技术的提高任重而道远。本文就以某年产100万吨矿渣微粉生产线为案例来研究矿渣粉磨技术的研究和改进优化。
2015-01-24